“集控,清水層水位低,已經(jīng)快降到80cm了?!睄徫还⑾蚋呓辜钡南蚣厥覅R報清水層情況。
據(jù)了解,近期涌鑫礦業(yè)公司安山煤礦井下煤質(zhì)變化,煤塊中間夾雜大量矸石泥,使得煤泥水處理系統(tǒng)壓力增大,導(dǎo)致濃縮機耙壓長時間居高不下,清水層下降等問題,嚴重影響了產(chǎn)品煤的洗選效率,同時增加了崗位工勞動強度。
針對這些棘手問題,涌鑫選煤廠廠長左奮平組織廠部技術(shù)人員深入生產(chǎn)、洗選一線,對洗選設(shè)備、加藥系統(tǒng)、壓濾機系統(tǒng)等一系列影響煤泥壓濾效率的問題現(xiàn)場“把脈問診”,通過結(jié)構(gòu)化研討的方式對人、機、物、環(huán)、管,五個方面進行“望、聞、問、切”。最終查找出了“病根”,并“對癥下藥”開出了“良方”。
原來該廠原煤分級篩下層篩板為9mm篩板,原脫泥篩干段篩板為6mm篩板,由于近期原煤煤濕且矸石泥化嚴重,導(dǎo)致篩分效果不佳。將原煤分級篩下層篩板由9mm更換為13mm篩板,原脫泥篩干段篩板由6mm更換為9mm篩板,有效減少入洗原煤中的末煤量,增大了入洗下限,提高了篩分及脫泥效率;與此同時,合理調(diào)整加藥比例和加藥濃度,濃縮機耙壓成功控制在了0.3MPa以下,濃縮池清水層由80cm提高至200cm以上,提高了脫泥效果和水力旋流器分級效果,有效的減輕了濃縮機的工作負荷,減少了煤泥進入濃縮池后導(dǎo)致壓濾機負荷增加、損壞濾布、濃縮機耙壓增加等一系列問題。另外,技術(shù)人員優(yōu)化了壓濾機程序,對壓濾機氣動閥門氣源進行改造,將反吹閥的氣源改為一個專用氣泵,確保了壓濾機反吹系統(tǒng)正常運行,保證了煤泥脫水效果。
班干部碰頭會上,生產(chǎn)主任強調(diào),雖然煤泥壓濾問題得到了解決,但是近期井下煤質(zhì)還不穩(wěn)定,各級人員和現(xiàn)場崗位工還要加強對設(shè)備的巡查、巡視,作好相關(guān)記錄,若發(fā)現(xiàn)問題,及時向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報。(梁愛娟 李韋)