今年以來,韓家灣選煤廠通過建章程、納良策、解難題等舉措,積極開展全員創(chuàng)新創(chuàng)效工作,針對現(xiàn)場實際情況,找準問題切入點,鼓勵全體員工想辦法、找“出路”,吹響了“全員創(chuàng)新”的沖鋒號。
煤矸大塊預警,不“添堵”
“集控室、集控室,外排矸石溜槽又堵了,趕緊停一下煤?!?/p>
“收到,這就停,出去系著安全帶...”
原煤倉上崗位工老馮一個班也不知道要重復多少次這樣的對話,近期生產(chǎn)原煤系統(tǒng)大塊煤矸較多,如果大塊煤矸落到106輸送機上處理不及時,下部外排溜槽極容易堵塞,清掏時安全風險較高,員工勞動強度很大,停機疏通又影響礦井生產(chǎn)。
通過長期研究試驗,該廠在106膠帶輸送機來料出口處自行設計安裝多點檢測大塊預警裝置,以固定橫向龍門架桁梁居中位置均勻布置4個檢測點,機械擺臂按照邏輯高—長—高—長,取四個不同位置的接近開關反饋信號,每兩個擺角信號同時輸入時,繼電器開點動作使聲光報警,提醒崗位工去處理大塊,此裝置反應靈敏可靠,聲響、視覺效果明顯,切實杜絕因大塊堵塞溜槽的現(xiàn)象,提高了開機率,降低了員工的勞動強度。
閘板液壓“假手”,顯人性
班前會結束,老張顯得很郁悶,原來他今天被安排檢修原煤倉下給煤機,因為這的確是一個“體力活”。
該廠原煤倉下給煤機各倉口閘板一直是使用人工手輪控制,當日常檢修給煤機時,需要工人手動關閉閘板,且容易出現(xiàn)閥門無法關閉、關閉不嚴的現(xiàn)象;而且人工操作手輪,費時費力,勞動強度極大,經(jīng)常僅關閉閥門就讓檢修工出一身汗,嚴重耗費了本就薄弱的檢修力量。
為了解決這一難題,切實改善大家作業(yè)環(huán)境,該廠認真研討,最終決定給每臺給煤機裝上液壓“假手”,變手動為自動,將兩根液壓油缸安裝在閘板的兩側,找準位置固定焊接,用液壓油管將油缸與小型液壓站連接,以液壓站驅動液壓油缸,人性化控制,用于推拉閘板,徹底解決閘板不易開關的情況,減輕職工的勞動強度,提高勞動效率。
吊裝聲光警戒,“守”安全
“來!來!來!高建,你往外站!沒看見燈閃么?”
此時的正在車間起吊篩板,負責操作的生產(chǎn)班長王飛喊道。不知道從什么時候起,每當車間有起吊作業(yè)時,總會伴隨著“嘟..嘟..嘟..”的嗡名聲在全廠房響起。
一直以來該廠檢修時間短、人員少,一有停機時間大家都在分工作業(yè)、爭分奪秒,很多時候都不能有專人全程配合監(jiān)護,為了解決人員在起吊作業(yè)時不能顧及的問題,想到了一種聲光警示方法,達到提醒警示的作用,于是起吊口聲光警戒裝置應運而生。通過在吊裝口加工制作四邊獨立圍欄,并在適當位置安裝聲光警示音響,以視覺和聽覺提醒的方式,避免人員未知誤入懸物下面,生命至上切實保障工作環(huán)境安全。此裝置簡單易行、制作方便,警戒效果好,受到了全廠員工的一致好評,大家都說:“小裝置也幫著我們守安全?!保ㄍ趺桑?/p>